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污水處理廠改良A2/O工藝技術(shù)

  隨著人口數(shù)量的不斷增長,人們對水資源的需求量不斷增加,人們生活產(chǎn)生的污水量也不斷增加。在實際范圍內(nèi),已經(jīng)有很多地區(qū)的可用水資源面臨枯竭,當(dāng)前開拓可用水源的主要方法是完成污水的處理再生和利用。在污水處理廠改良A2/O工藝中,應(yīng)用合理的處理技術(shù)使得污水達(dá)到可用水的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),切實解決了當(dāng)前人類用水難的問題。

  一、工程概況

  某國際機(jī)場污水處理廠的設(shè)計處理規(guī)模為1.2萬m3/d,其處理量大約在6000m3/d,所用工藝為改良型A2/O工藝。主要處理機(jī)場片區(qū)的航空器上的污水及生活污水。

  二、改良A2/O工藝流程及特點(diǎn)

  2.1 改良A2/O工藝流程

  針對A2/O工藝中存在的不足進(jìn)行改良,增加缺氧厭氧調(diào)節(jié)池,也就是回流污泥的預(yù)缺氧池,讓回流污泥先流入該反應(yīng)池后進(jìn)入?yún)捬鯀^(qū)。此方法能有效降低回流污泥帶給厭氧區(qū)的影響,同是還能控制混合回流的稀釋性,使脫氮效率得到增強(qiáng),其改良A2/O如圖1所示。

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  2.2 改良A2/O工藝除磷脫氮原理及其特點(diǎn)

  從沉淀池中流出的回流污泥以及10%的污水流入缺氧厭氧調(diào)節(jié)池,在池內(nèi),污泥中所包含的硝化菌會通過污水中的硝態(tài)氮形成一種硝化反應(yīng),把硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化成氮?dú)猓@樣能更好地完成前置脫氮,從而降低硝態(tài)氮對厭氧池造成的不良影響。不僅如此,在回流污泥中所包含的溶解氧能通過缺氧厭氧調(diào)節(jié)池對其進(jìn)行去除,讓厭氧池的生物除磷效果及穩(wěn)定性得到保證。所以,改良型A2/O工藝能把低負(fù)荷要求的生物脫氮及高負(fù)荷要求的生物除磷有效地結(jié)合起來。

  三、主要構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù)

  3.1 進(jìn)水泵房及粗柵格

  自帶封閉罩格柵2臺,柵條間為20mm的間隙,柵格寬度為1.4m,片面尺寸為7m×10m,有效水深控制在6m,通過無軸螺旋輸送機(jī)完成輸送。進(jìn)水泵房設(shè)置潛水泵3臺,2臺使用1臺備用,其具體參數(shù)為N=100kW,H=19m,Q=385L/s。

  3.2 中細(xì)格柵及曝氣沉沙池

  沉沙池的前邊和后邊需分別設(shè)置格柵1道,沉沙池后邊設(shè)置1道細(xì)格柵,前邊設(shè)置1道中格柵。細(xì)格柵和中格柵都將采用1備2用的方式進(jìn)行設(shè)置,中格柵柵條間設(shè)置60mm的間隙,寬度設(shè)置為1.8m,細(xì)格柵柵條間設(shè)置30mm的間隙,寬度設(shè)置為2m,曝氣沉沙池將運(yùn)用地上式鋼筋混凝土池,其尺寸為H4.2×B8.4×L29.45(m),鼓風(fēng)機(jī)采用2臺羅茨風(fēng)機(jī),1座備用1臺使用,2套粗暴氣系統(tǒng),1臺沙水分離池。

  3.3 水解酸化池

  水解池設(shè)置1座,分為8格,其布水是通過自動脈沖完成,池中需設(shè)置排泥管2套。1套排泥管設(shè)置在水解池的底部,將支管延伸到泥斗之中,同時還可以當(dāng)做放空管使用,另一套設(shè)置在池子約中間位置完成穿孔排泥。利用污泥螺桿泵將排泥泵送到污泥均質(zhì)池內(nèi)。水解池尺寸為H8.3×W15×L23(m),水力的停留時間大約為4h。

  3.4 改良型A2/O生物池

  設(shè)置2座生物池,共4組,每組能達(dá)到1.198m3出流量,單個生物池的尺寸為7m×45m×116.5m,控制在6m的有效水深,總?cè)莘e為122338m3,前置缺氧段為1.02HRT/h,有效容積為4884m3,厭氧段為1.52HRT/h,有效容積為52536m3,缺氧段為9.61HRT/h,有效容積為46042m3,好氧段為10.99HRT/h,有效容積為52536m3,后缺氧段為1.82HRT/h,有效容積為8721m3,后好氧段為0.61HRT/h,有效容積為2904m3,總停留時長設(shè)計為25.53/h,水溫控制在12℃,總泥齡為22SRT/d,BODS污泥負(fù)荷為F/M=0.03kg/(kg·d),產(chǎn)泥率為Ex=1.3kgSS/kgBOD,懸浮固體的濃度為(MLSS)3.5g/L,標(biāo)總下的最大氧量需求為14000kg/d,平均剩余污泥產(chǎn)量為2063kgO2/h。在后缺氧池、厭氧池中都將運(yùn)用進(jìn)口的潛水推進(jìn)器,數(shù)量為36臺,D=2000mm,N=3.1kW,前置缺氧池中運(yùn)用6臺進(jìn)口潛水推進(jìn)器,D=1800mm,N=3.1kW。

  采用7臺潛水軸流泵,1臺備用6臺使用:N=15kW,H=1.3m,Q=2083m3/h,以此進(jìn)行內(nèi)回流。曝氣通過4臺單級高速離心鼓風(fēng)機(jī),1臺備用3臺使用,設(shè)置10815個微孔曝氣頭,單個的充氧能力為每小時2m3。

  3.5 二沉池

  設(shè)置4座二沉池,運(yùn)用周邊出水、中心進(jìn)水的輻流式沉淀池。每個沉池的尺寸為H=5m,D=36m,池邊為4.5m的水深,該池最大流量為1.5m3/s,其表面負(fù)荷控制在1.33m3/(m2?h)。二沉池中的污泥排出需設(shè)置4臺單管吸泥機(jī)完成,其表面設(shè)置不銹鋼溢流堰4套,讓污水能夠流入環(huán)形渠道,渠道底部需設(shè)置間距、大小不等的孔口,讓水流能沿整個沉淀池池周均勻布水。

  3.6 高效沉淀池

  其深度處理單元主要是把沉淀、反應(yīng)、混合等結(jié)合在一起的高效沉淀池,該池的最大流量設(shè)計為1.5m3/s。高效沉淀池設(shè)置1組,包含2池,其中斜管沉淀池、絮凝區(qū)、快速混合區(qū)。斜管沉淀池的尺寸為H7.2×B14.5×L14.5(m),斜管的直徑尺寸為80mm,L=1m,絮凝區(qū)設(shè)置2臺變頻絮凝攪拌機(jī),N=3kW,停留時間為8.7min,快速混合區(qū)設(shè)置2臺變頻混凝機(jī)械攪拌機(jī),N=7.5kW,停留時間為66s。

  3.7 污泥脫水機(jī)房及加氯加藥間

  在污泥脫水機(jī)房設(shè)置5臺帶式污泥濃縮脫水一體機(jī),B=2.5m,每臺脫水機(jī)都將配置1臺N=11kW,H=20m,Q=70m3/h的污泥投配泵,機(jī)房尺寸設(shè)置為H8.5×W22×L36.15(m),最大流量設(shè)置為1.5m3/s。采用濃縮脫水一體機(jī)后能達(dá)到80%的含水率,污泥體積為130m3/d,污泥全部通過外運(yùn)填埋的方式進(jìn)行處理。對加藥間及部分再生水處理加氯間采取合建處理。加藥間主要是為污水化學(xué)除磷提供絮凝劑,其投加點(diǎn)分別是深度處理車間、高效沉淀池中的機(jī)械混合池。所用的除磷藥劑為液態(tài)聚合鋁,所投加的藥劑量為40mg/L,藥劑的質(zhì)量濃度為11%,對其進(jìn)行稀釋后進(jìn)行投加,每天需進(jìn)行藥劑配制二次,同時還能為高效沉淀池提供凝劑,其投加點(diǎn)主要是在絮凝區(qū),藥劑主要采用固體聚丙烯酞胺,所投加的藥劑量為1mg/L,藥劑的濃度為10%,投加方式為原液投加。補(bǔ)氯的投加量為2mg/L,后加氯的投加量為10mg/L。

  四、運(yùn)行效果分析

  4.1 改良型A2/O工藝的強(qiáng)化脫氮除磷效果分析

  多模式運(yùn)行方式及兩點(diǎn)進(jìn)水通過改良型A2/O工藝,其除磷脫氮效果非常明顯,通過在生物池后端設(shè)置缺氧池的方式,能形成前置缺氧池、厭氧池、缺氧池以用后缺氧池的多單元強(qiáng)化脫氮系統(tǒng),在缺氧池中投加20mg/L的乙酸,能為反硝化提供碳源,其出水NT能達(dá)到8.4mg/L的濃度,兩點(diǎn)進(jìn)水的方式能有效控制污泥回流硝酸鹽造成的厭氧池影響,讓生物池的除磷效果大大增強(qiáng),其生物池末端的總磷能有效地控制在0.9mg/L,將液態(tài)聚合鋁投加到深度處理單元中能物化除磷,其出水TP能控制在0.31mg/L,與傳統(tǒng)的A2/O工藝對比,其去除效率更高。

  4.2 前置缺氧池強(qiáng)化脫氮效果分析

  通過改良型A2/O工藝在生物池前端設(shè)置相應(yīng)的前置缺氧池,能控制污泥回流中產(chǎn)生的高濃度硝酸鹽,其回流量是總進(jìn)水量的75%,通過圖2可以看出,外回流的硝態(tài)氮平均質(zhì)量濃度為9.89mg/L,通過前置缺氧池以后,其末端硝氮平均質(zhì)量濃度控制在10.3mg/L,氮的平均去除率能達(dá)到82.3%。

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  五、結(jié)束語

  通過上述分析得知,改良型A2/O工藝對污水處理有著顯著效果,其能根據(jù)進(jìn)出水的水質(zhì)情況對其運(yùn)行模式進(jìn)行靈活的調(diào)節(jié),且其控制性較強(qiáng),操作靈活,值得推廣應(yīng)用。( >

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