某有色金屬礦山企業(yè)位于我國西北地區(qū),每天產(chǎn)生約16000~18000m3礦坑疏干水,受當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件影響,該廢水鹽分和硬度較高,其中氯離子濃度達到5000~9000mg/L,總硬度3000~4500mg/L。因為水量較大,企業(yè)不能完全回用,需要部分排放,但排放部分氯離子必須低于當(dāng)?shù)卣畡?wù)局規(guī)定的排入總排干溝水體納污能力氯離子的要求600mg/L。因此務(wù)必新建廢水處理系統(tǒng)對該疏干水進行處理。
含氯離子廢水的處理目前以膜分離技術(shù)為主流,包括超濾、納濾、反滲透、電滲析等技術(shù)中的一種或幾種組合工藝。而在膜技術(shù)中,又以反滲透及其組合工藝運用更為廣泛。
電滲析是指在外加直流電場的作用下,利用離子交換膜的選擇透過性,使溶液中的電解質(zhì)離子定向遷移,自溶液中部分分離出來的過程。電滲析裝置一般由離子交換膜、隔板、電極、直流電源、電泵、水槽等組成。電滲析技術(shù)受電耗高等因素影響,早期在海水淡化等膜技術(shù)大范圍運用領(lǐng)域僅占極少市場份額,但電滲析技術(shù)離子交換膜具有較強的抗污染能力,對原水的水質(zhì)要求相對較低,加之倒極電滲析膜組器的使用,大大提高了電滲析操作電流和水回收率,延長了運行周期,使得EDR在廢水處理方面優(yōu)勢凸顯,其濃水循環(huán)、水回收率最高可達95%,電滲析技術(shù)進入全新發(fā)展階段。
1、進出水水質(zhì)
本項目進水水質(zhì)通過對2014年~2016年水樣檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析后確定,排放出水滿足當(dāng)?shù)卣蠛拖嚓P(guān)標(biāo)準(zhǔn),具體指標(biāo)如表1所示。
2、工藝選擇及設(shè)計
2.1 工藝選擇
根據(jù)表1水質(zhì)可知,本項目主要是對廢水中氯離子(鹽分)進行分離脫除,優(yōu)先采用膜技術(shù)來實現(xiàn),同時須克服高硬度對膜系統(tǒng)帶來的困難。針對以上性質(zhì),選擇超濾+反滲透、超濾+納濾+反滲透、高精度過濾+均向淡化電滲析膜組合工藝進行比選,其特點對比如表2所示。通過三種組合工藝特點對比,本項目選用高精度過濾+均相膜電滲析法進行設(shè)計。
2.2 工藝流程設(shè)計
本項目設(shè)計工藝流程如圖1所示。
工藝流程說明:礦坑中疏干水用泵送到地面以后,先進入分配池達到消力、緩沖的目的,然后自流進入預(yù)處理系統(tǒng),通過“混凝——絮凝——沉降分離——砂濾”一系列過程,使原水中SS得到大幅度降低,再采用高精度過濾器進一步脫除微小顆粒物,使其能夠滿足電滲析系統(tǒng)進水要求,最后進入均向淡化電滲析系統(tǒng),實現(xiàn)廢水中氯離子的濃縮分離,濃水返回選礦系統(tǒng),淡水則在達到設(shè)計要求后回用或者外排。
3、結(jié)果與討論
項目安裝調(diào)試正常以后,對主要控制指標(biāo)氯離子和總硬度進行了一段時間跟蹤分析,相關(guān)數(shù)據(jù)如圖2所示。
從圖2可以看出,數(shù)據(jù)跟蹤期間,疏干水原水氯離子濃度在5000~6000mg/L之間波動,總硬度在3000mg/L左右波動,通過均向淡化電滲析工藝處理以后,淡水中氯離子穩(wěn)定控制在500mg/L左右,完全滿足設(shè)計要求,淡水中硬度則降低至100mg/L左右,氯離子和總硬度分離率分別達到90%和97%以上,濃縮分離效果優(yōu)越。
4、結(jié)語
(1)本項目連續(xù)穩(wěn)定運行結(jié)果表明,均向淡化膜電滲析對該高氯廢水處理效果優(yōu)越,完全能夠滿足設(shè)計的氯離子出水要求600mg/L。
(2)優(yōu)化工藝參數(shù)下,本項目產(chǎn)水率穩(wěn)定保持在70%以上,噸水綜合運行成本約2.3元,經(jīng)濟性較好。
(3)均向淡化電滲析膜壽命較長,且不受廢水中總硬度的影響,運行與再生維護方便,在處理高鹽、高硬度廢水方面有明顯優(yōu)勢,推廣前景廣闊。( >
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