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煉廠污水處理裝置污泥干燥技術(shù)

  污泥處理作為污水處理的重要環(huán)節(jié),其處理能力和處理效果直接影響到污水處理裝置的正常運(yùn)行。某煉廠污水處理裝置處理后的污泥存在含水量高、后續(xù)處理費(fèi)用高、環(huán)保壓力大等問(wèn)題,通過(guò)選取槳葉式污泥干燥技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造后,改善效果明顯。本研究就該技改研究工作進(jìn)行分析探討。

  1、項(xiàng)目背景

  目前污水處理裝置離心脫水、設(shè)施脫水后的污泥中含水率在80%以上,直接按危廢進(jìn)行處理需要3500元/t的處理費(fèi),目前污水處理裝置的污泥產(chǎn)量大概為1t/d,全年約365t,核算全年處理費(fèi)用約為128萬(wàn)元。如果進(jìn)行污泥晾曬的話,雖然可以減少水分,進(jìn)而減少污泥量,但是有機(jī)揮發(fā)物較高會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。鑒于目前嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì),此種方法不具備可行性。

  為此,依托污水處理裝置現(xiàn)有污泥離心脫水系統(tǒng),擬新建一套300kg/h的污泥干燥處理設(shè)施,可將污泥含水率降低至20%以下,從而減少污泥量,降低危廢處理費(fèi)用。

  2、改造內(nèi)容

  2.1 污泥干燥技術(shù)簡(jiǎn)介

  2.1.1 槳葉干燥式

  (1)工作原理。

  槳葉式干燥機(jī)的加熱介質(zhì)一般選用熱水、蒸汽或?qū)嵊汀]S端配備有加熱介質(zhì)進(jìn)出導(dǎo)向的旋轉(zhuǎn)接頭,加熱介質(zhì)通常分兩股進(jìn)入,一股進(jìn)入干燥機(jī)殼體夾套,另一股進(jìn)入槳葉軸內(nèi)腔,可以使機(jī)身和槳葉軸同時(shí)受熱,通過(guò)傳導(dǎo)加熱的方式對(duì)污泥進(jìn)行熱干燥。熱干燥后的污泥由螺旋送料機(jī)連續(xù)定量送入干燥機(jī)加料口,污泥進(jìn)入機(jī)身后,槳葉的轉(zhuǎn)動(dòng)作用將其不斷攪拌、翻轉(zhuǎn),不斷調(diào)整加熱界面,與機(jī)身和槳葉充分接觸、加熱,使污泥的表面水分蒸發(fā)。同時(shí),污泥隨槳葉軸的旋轉(zhuǎn)成螺旋軌跡向出料口方向輸送,在輸送過(guò)程中繼續(xù)攪拌,保證滲出的水分繼續(xù)蒸發(fā),隨廢氣進(jìn)入廢氣處理設(shè)施。最后,干燥均勻的合格污泥由出料口排出。

  (2)技術(shù)特點(diǎn)。

  設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積??;傳導(dǎo)加熱,熱量利用率高;楔形槳葉傳導(dǎo)作用高,具有自凈能力;氣體粉塵少,尾氣處理方便,節(jié)省設(shè)備投資;含水率適應(yīng)性廣,產(chǎn)品干燥均勻。

  2.1.2 板框壓濾式

  (1)工作原理。

  污泥混合液流經(jīng)濾布,固體停留在濾布上,并逐漸堆積成濾餅。濾液滲透過(guò)濾布,成為不含固體的清液。隨著過(guò)濾過(guò)程的進(jìn)行,進(jìn)入濾餅過(guò)濾環(huán)節(jié),濾餅厚度逐漸增加,過(guò)濾阻力也相應(yīng)增大。分離效率與過(guò)濾時(shí)間成正比。經(jīng)過(guò)特殊設(shè)計(jì)具有獨(dú)特結(jié)構(gòu)的濾布可截留粒徑<1μm的顆粒。壓濾機(jī)分離效果優(yōu)良、泥餅含固率高,同時(shí)還可提供進(jìn)一步的優(yōu)化分離過(guò)程;在過(guò)濾的同時(shí)可對(duì)濾餅進(jìn)行有效的洗滌,回收有價(jià)值的物質(zhì),獲得高純度的泥餅。

  (2)技術(shù)特點(diǎn)。

  設(shè)備重、體積大;間斷運(yùn)行,生產(chǎn)率相對(duì)較??;脫水率較高,泥餅含水率可達(dá)70%~85%;設(shè)備需專(zhuān)人看守,自動(dòng)性較差;活動(dòng)部件多,不穩(wěn)定;設(shè)備投資低,但維修難度大;操作較為復(fù)雜,須專(zhuān)人管理;使用壽命短。

  2.2 技術(shù)選擇

  由于目前污水處理裝置現(xiàn)場(chǎng)可利用改造面積有限,現(xiàn)場(chǎng)條件只允許建設(shè)一臺(tái)較小的槳葉式干燥機(jī),故最終選用槳葉式干燥機(jī)作為本次改造的主要設(shè)備。

  2.3 改造流程

  污泥濃縮池的污泥經(jīng)過(guò)螺桿泵擠壓送入離心脫水機(jī)進(jìn)行脫水處理,產(chǎn)出的污泥含水率在80%以上;再進(jìn)入新建槳葉式干燥機(jī),干燥后產(chǎn)出污泥,含水率在10%以下。改造后工藝流程見(jiàn)圖1。

1.jpg

  3、項(xiàng)目投資

  該項(xiàng)目總投資62萬(wàn)元,其中設(shè)備費(fèi)46萬(wàn)元(包括漿葉干燥器費(fèi)用),材料費(fèi)4萬(wàn)元(包括改造所需管道、閥門(mén)、儀表等費(fèi)用),土建施工費(fèi)9萬(wàn)元,設(shè)備安裝費(fèi)3萬(wàn)元。

  4、效益預(yù)測(cè)

  該項(xiàng)目主要消耗電能及蒸汽,其中電能為28.4kW×0.6元/kW•h=17.04元/h,蒸汽t耗為0.30t/h×240元/t=72.00元/h,合計(jì)能耗為89.04元/h,即處理污泥的能源消耗成本為89.04元/h。按1h處理300kg污泥核算,污泥處理費(fèi)用為89.04÷0.30=296.8元/t。污泥年產(chǎn)量為365t,則年處理污泥能耗為296.8×365=10.83萬(wàn)元。

  按照1t污泥干燥處理完之后可減少70%的質(zhì)量計(jì)算,年可節(jié)約危廢處理費(fèi)用89.6萬(wàn)元,年可節(jié)約污泥處理費(fèi)用為89.6-10.83=78.77萬(wàn)元。

  5、結(jié)論

  (1)該項(xiàng)目的實(shí)施緩解了污水處理裝置的處理量瓶頸。

  (2)避免了危廢品的處理,緩解了裝置的環(huán)保壓力。

  (3)項(xiàng)目總投資62萬(wàn)元,年節(jié)約污泥處理費(fèi)用78.77萬(wàn)元。

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