我國是紡織印染大國,印染助劑是紡織工業(yè)不可缺少的原料。近年來,隨著紡織印染行業(yè)科技的進步及不斷創(chuàng)新,染料和助劑的使用量大大增加,導致印染廢水水質呈現(xiàn)多元化、復雜化的趨勢。排放的印染廢水中含有大量的漿料、染料、助劑以及表面活性劑等,廢水的COD、堿性和色度都較高,且可生化性低,有的印染廢水還出現(xiàn)高氨氮的污染特征,加大了印染廢水處理難度。
目前紡織印染廢水的處理技術主要有物化法、生化法、生物膜法。其中物化法主要有混凝沉淀法、膜分離法;生化法主要有A2/O法、UASB法、SBR法;生物膜法主要有曝氣生物濾池、反硝化濾池等。混凝沉淀法添加藥劑量多、成本高,還會引入其他雜質;膜分離法中的MBR法能耐受較高濃度的廢水,且COD去除率高;生化法中的UASB法與SBR法停留時間較長,池子占地面積較大,土建費用與投資成本高;而曝氣生物濾池掛膜困難,微生物培養(yǎng)周期長,不易存活。目前微生物法與化學法相比具有較低的成本,已廣泛用于處理城市廢水,以綜合去除碳、氮和磷。在微生物法中,最常用的是A2/O工藝,是一種結合了厭氧、缺氧和有氧區(qū)的活性污泥系統(tǒng),是典型的單污泥懸浮生長工藝,具有結構簡單、水力停留時間短、工藝控制相對容易的優(yōu)點。移動床生物膜反應(MBBR)技術是向反應器中投加一定量的懸浮載體,可提高反應器中的生物量及生物種類,從而提高反應器的處理效率;同時MBBR技術利用懸浮載體在水中的碰撞和剪切作用使空氣氣泡更加細小,增加了氧氣的利用率,且反應器中厭氧、缺氧、好氧環(huán)境并存,硝化與反硝化反應并存,提高了印染廢水處理效果。
本研究以國內某紡織印染污水處理站的廢水為研究對象,現(xiàn)場對印染廢水取樣并檢測水質,集成MBBR技術與A2/O進行中試,優(yōu)化該集成技術工藝參數(shù),分析中試運行效果。
1、實驗
1.1 廢水水質
從南方某紡織印染污水處理站的配水井中定期抽出印染廢水,主要污染物指標如表1所示。
1.2 A2/O+MBBR工藝流程
本中試項目采用A2/O+MBBR集成技術處理印染廢水,具體流程如下:
1.3 A2/O+MBBR工藝運行參數(shù)
搭建中試規(guī)模的A2/O工藝裝置,并將5種不同的聚丙烯懸浮填料(作為微生物生長的載體)依次添加到需氧罐中。取印染污水處理站的活性污泥接種充滿載體的好氧罐。在穩(wěn)定運行期間,主要工藝參數(shù)為:進水量20~60L/h,溶解氧(DO)質量濃度1.5~4.5mg/L,硝化液回流比250%~350%,污泥回流比50%~90%,好氧池中污泥質量濃度(MLSS)2.0~3.5g/L,連續(xù)穩(wěn)定運行200天。A2/O+MBBR系統(tǒng)的工藝裝置主要有厭氧和缺氧反應器(配攪拌器),以懸浮混合的液體懸浮固體。該系統(tǒng)配備了內部循環(huán)(IR),用于連接好氧池和缺氧池、沉淀池和厭氧池之間的污泥回流(SR)。在帶有氣泡空氣擴散器的需氧罐底部引入曝氣,所需空氣由標稱容量為180L/min的側通道空氣壓縮機提供。厭氧池、缺氧池和好氧池的有效容積分別為200、300、600L。所用5種載體的參數(shù)如表2所示。
1.4 測試
收集所有樣品進行3次重復分析,并根據(jù)美國APHA《水和廢水檢驗標準方法》分析化學需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、總氮(TN)、總磷(TP),DO、氧化還原電位(ORP)和pH分別由DO計(HI96400)、FJA-4ORP計和PHS-10pH計測定。
SEM:用50mL無菌離心管收集附有載體的生物膜樣品,在2.5%戊二醛溶液中浸泡2h,然后用磷酸鹽緩沖溶液(pH=7.2)漂洗3次,每次15min。分別使用30%、50%、70%、85%、95%的乙醇各脫水一次,持續(xù)15min,使用100%的乙醇脫水兩次,持續(xù)20min,并且用乙酸異戊酯交換兩次,每次20min。用消毒剪刀將樣品剪成小方塊,并用FreeZone6Liter(美國Labconco公司)冷凍干燥。將干燥的樣品真空鍍金后固定在樣品臺上,用LEO440掃描電子顯微鏡(英國LeicaCambridge公司)觀察。
2、結果與討論
2.1 廢水處理運行效果
2.1.1 COD去除效果
由圖1可看出,進水COD水質波動較大,維持在200~500mg/L,對應的出水COD維持在40~100mg/L。在長達200天的中試運行過程中,運行初期污泥處于馴化階段,活性污泥中的輪蟲、鐘蟲(好氧原生動物)較少,而且都處于休眠狀態(tài),慢慢提高進水流量后,COD去除率在70%~90%,運行比較穩(wěn)定。
2.1.2 NH3-N去除效果
由圖2可知,進水氨氮在30~45mg/L,運行初期,污泥處于馴化階段,活性污泥中的硝化細菌、反硝化細菌處于休眠狀態(tài),慢慢提高進水流量后,氨氮去除效果較好,出水氨氮基本維持在5~15mg/L。因為運行后期補充了微生物所需的營養(yǎng)物質,所以微生物處于活躍狀態(tài),硝化作用強,同時反硝化菌也處于活躍狀態(tài),能將硝態(tài)氮轉化為氮氣。
2.1.3 總磷去除效果
由圖3可知,進水總磷基本維持在3~7mg/L,運行初期聚磷菌活性不高;運行一段時間后聚磷菌處于活躍狀態(tài),可以釋放好氧池中的磷,同時磷以剩余污泥的形式排出,出水總磷在0.5~2.7mg/L。
2.1.4 總氮去除效果
由圖4可知,進水總氮維持在30~60mg/L,水質波動較大,出水總氮基本維持在5~33mg/L,去除率為50%~70%。因為能被去除的是硝態(tài)氮,以其他形式存在的氮暫時無法用生化法去除,故去除率不穩(wěn)定。
2.2 生物膜SEM
由圖5可知,不同填料上的生物膜厚度及均勻性有較大差異。其中CA、CB、HN04填料的生物膜較厚而且致密,以球狀、短棒狀和桿狀微生物為主并有少量絲狀菌,絲狀菌纏繞在球菌和桿菌之間,使微生物牢固地附著在填料上??赡茉蛴校?1)加磁改性后的CA、CB填料具有較好的親水性和生物親和性,有利于微生物附著生長;(2)HN04填料結構尺寸更合理,有利于廢水中有機底物的傳遞和交換,微生物有充足的養(yǎng)料大量繁殖;HNA填料的生物膜以球菌為主,在填料表面形成的膜厚度很薄且不連續(xù),圖中能01020304050看到填料本身。
3、結論
(1)在系統(tǒng)啟動和掛膜期間,出水COD、NH3-N質量濃度逐漸降低,去除效果不斷提高。COD平均去除率83.0%、出水質量濃度38.6~98.0mg/L,NH3-N平均去除率70.9%、出水質量濃度8.82~26.00mg/L。連續(xù)取樣5次掛膜啟動成功后,TN平均去除率52.4%、出水質量濃度16.5~33.0mg/L,TP平均去除率59.2%、出水質量濃度1.03~2.69mg/L。A2/O+MBBR工藝對COD、NH3-N具有良好的處理效果,同時能較好地去除TN、TP。
(2)CA、CB、HN04填料的生物膜較厚而且致密,微生物牢固地附著在填料上,適合微生物的培養(yǎng)以及掛膜。
(3)結合進水污染物濃度波動較大的實際情況,改良后的A2/O+MBBR集成工藝具有較高的抗沖擊能力,能較好地去除水中污染物,運行負荷高。( >
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