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循環(huán)流化床鍋爐領域濕法脫硫廢水噴霧蒸發(fā)法

  隨著國家和有關省市對燃煤鍋爐實施超低排放改造要求的政策出臺,地方熱電企業(yè)也積極響應,按《浙江省大氣污染防治行動計劃(2013—2017年)》《杭州市大氣污染防治行動計劃(2014—2017年)》等文件時間節(jié)點抓緊啟動、完成超低排放改造工程。我公司自2015年底超低排放改造工程啟動,至2016年10月份完成第1臺爐168試運,12月完成第3臺爐168試運。公司3臺130t/h高溫高壓燃煤循環(huán)流化床鍋爐由原半干法脫硫改造為濕法脫硫,脫硫廢水處理問題隨之凸顯。

  1、脫硫廢水性質及成因分析

  1.1 脫硫廢水性質

  濕法脫硫廢水水質具有重金屬含量高、pH值偏酸性、氯離子含量超高、氨氮含量高、濁度大、腐蝕性強等特點,處理難度非常大。根據(jù)檢測結果,公司脫硫廢水中雖重金屬含量經(jīng)檢驗符合電廠脫硫廢水標準,但經(jīng)后續(xù)配套三聯(lián)箱法水處理設備中和、絮凝、沉淀、澄清,還是面臨無法納管排放的窘境。

  1.2 脫硫廢水主要成分分析

  某電廠脫硫廢水成分見表1。

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  1.3 脫硫廢水水質成因分析

  脫硫廢水水質特征,究其根源,還是因為濕法脫硫將煤及脫硫劑石灰石漿液中金屬雜質、氯化物等清洗沉淀下來,且經(jīng)過脫硫塔內漿液的蒸發(fā)、霧化,不斷濃縮,造成含量升高。一般濃縮的程度跟出石膏量有關,從工程運行經(jīng)驗看,煤中含硫量越低(相對設計含硫量),則運行出石膏量越少,對應的是塔內漿液置換量越少,煤中沉淀雜質不能及時帶出,而煙氣帶入不減少,故雜質在槳液中不斷累積。

  另一方面,氨氮則是脫硝系統(tǒng)氨逃逸在濕法脫硫塔內的不斷溶解、累積。因此,脫硫廢水中的雜質, >

  在無法實現(xiàn)對脫硫廢水中有害物質的減量或消滅的情況下,需要考慮的是以什么合理方式回歸自然的問題,即做到達標排放、合法合理利用以及花費最小的能源物質代價。

  2、噴霧蒸發(fā)法改造方案、流程及特點

  2.1 改造方案

  針對我公司脫硫廢水處理方面存在的難題,結合原半干法脫硫裝置繼續(xù)保存的現(xiàn)狀,以及其它熱電公司改造試驗的經(jīng)驗,在浙江浩普環(huán)保工程有限公司的技術支持下,公司采用的脫硫廢水處置方案是:利用原半干法脫硫反應器,通過廢水泵、管閥系統(tǒng)及小流量噴嘴,連續(xù)將經(jīng)三聯(lián)箱工藝處理后的脫硫廢水,噴入反應器,與含塵煙氣混合,大部分水隨煙氣蒸發(fā),廢水中氯化物、氨氮、鹽分等則結晶成微小的固體顆粒,與灰粒一起,通過布袋除塵器去除。

  該方案設計每臺爐處理300L/h廢水量,煙氣溫降小于5℃,通過設置的2組噴嘴噴人半干法脫硫反應器,使廢水中的鹽分結晶排出,水分在脫硫系統(tǒng)中回收利用。

  2.2 改造方案流程

  (1)脫硫廢水經(jīng)過廢水系統(tǒng)初步處理后,廢水通過廢水泵輸送到半干法反應器內。

  (2)在反應塔內灰中的水分在髙溫煙氣加熱作用下迅速蒸發(fā)變成水蒸氣,液態(tài)廢水中的鹽分結晶成微小的固體顆粒。

  (3)結晶生成的微小固體顆粒隨煙氣進入布袋除塵器,被布袋除塵器捕捉而從煙氣中分離出來。

  (4)蒸發(fā)出的水分隨除塵后的煙氣進人濕法脫硫塔,在脫硫塔的噴淋冷卻作用下,水分凝結進入脫硫塔的漿液循環(huán)系統(tǒng),該水分的加人在一定程度上還可以減少脫硫系統(tǒng)補充水分的需水量。

  2.3 方案特點

  此處理方案無需額外的能耗,只需增加部分管道、閥門和噴嘴組件,投資額小。同時沒有單獨的廢鹽產(chǎn)生,而少量鹽份的增加對于粉煤灰綜合利用的品質不會有大的影響。回收部分脫硫系統(tǒng)水份,特別是能夠有效消除脫硫廢水中大量的重金屬元素的污染,減少氯離子在濕法脫硫系統(tǒng)內的沉積,改善漿液品質,減少系統(tǒng)的腐蝕損傷,同時也減少了FGD系統(tǒng)運行的水耗。體現(xiàn)了“清潔生產(chǎn)”、“循環(huán)經(jīng)濟”的發(fā)展戰(zhàn)略,符合國家節(jié)能減排的政策方針,達到真正意義上的廢水零排放與能源的充分利用。

  3、調試情況及評估

  3.1 調試情況

  2018年6月14日14:20,安裝工程完成并經(jīng)驗收檢查,開始對改造后的廢水零排放系統(tǒng)進行調試,由運行人員記錄3#爐在脫硫廢水零排放系統(tǒng)投入前后的鍋爐參數(shù)。14:40開啟清水泵,系統(tǒng)投入,并調整廢水流量為100L/h(每支噴槍50L/h),并記錄運行參數(shù);15:00調整廢水流量為200L/h(每支噴槍100L/h),并記錄運行參數(shù);15:20調整廢水流量為280L/h(每支噴槍140L/h,清水泵出力所限,為最大流量),并記錄運行參數(shù),參見表2。

  3.2 調試評估

  (1)經(jīng)過調試,鍋爐負荷穩(wěn)定(80t/h),廢水的噴射量由0kg/h分時間段逐步增加到280kg/h,反映出的參數(shù)變化僅僅體現(xiàn)在脫硫塔入口煙溫。每增加100L/h的廢水量,干式電除塵出口和脫硫塔入口之間溫差基本穩(wěn)定的增加1丈,此溫差變化不會對鍋爐正常運行帶來直接影響,滿足系統(tǒng)投人調試的基本條件。

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  (2)試運行未投用半干法脫硫系統(tǒng)。

  (3)調試試運行2個月后安排半干法脫硫煙道檢查,發(fā)現(xiàn)有塊狀結晶附著物堆積,進行人工清理。

  (4)根據(jù)調試情況,后續(xù)安排更換清水栗及噴嘴,以提升清水栗壓頭、減小噴嘴設計流量,從而進一步改善廢水霧化質量,減少結晶產(chǎn)物堆積。

  4、結論

  濕法脫硫廢水噴霧蒸發(fā)法在循環(huán)流化床鍋爐領域得到廣泛的應用,我公司經(jīng)過1年多的運行,基本解決了脫硫廢水處置的難題。且項目投資、運行、耗材費用極小,至今也沒有發(fā)現(xiàn)對灰質、煙道、布袋、脫硫塔氯離子等產(chǎn)生明顯的影響,起到了良好的示范作用,值得在類似項目機組上大力推廣應用。( >

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