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果汁生產(chǎn)廢水內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器-好氧工藝

  陜西某企業(yè)主要生產(chǎn)加工濃縮果汁及副產(chǎn)品香精等,在果汁生產(chǎn)濃縮過程中產(chǎn)生大量果汁廢水(1200m3/d),主要 >

 ?、貱OD濃度高,一般COD多8000mg/L,B0D43000mg/L,B/C>0.3,可生化性較好;

 ?、赟S含量相當(dāng)高,含有大量的果渣、果肉及果屑等細(xì)小懸浮物,SS為800~5000mg/L,易致水體pH值大幅下降,進(jìn)水pH值最低可達(dá)4.0左右;

  ③廢水中營養(yǎng)成分單一,氮、磷及微量元素等營養(yǎng)物質(zhì)缺乏;

 ?、苁芩召徏竟?jié)的影響,果汁加工時間一般為每年的8月一12月,其余時間處于停產(chǎn)狀態(tài),幾乎不排放廢水。

  果汁生產(chǎn)廢水具有水量大、污染物濃度高、水質(zhì)波動大等特點(diǎn),若不加以處理直接排放,會對周圍環(huán)境造成嚴(yán)重影響。該果汁廠地處陜西某縣城郊,現(xiàn)有的城鎮(zhèn)污水廠配套設(shè)施受納量基本飽和,需自行將廢水處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后再匯人市政管網(wǎng),故本工程設(shè)計(jì)處理出水標(biāo)準(zhǔn)為《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)—級B排放標(biāo)準(zhǔn)。

  一、廢水水量、水質(zhì)

  廢水 >

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  二、工藝流程

  廢水處理工藝流程見圖1。生產(chǎn)廢水首先經(jīng)機(jī)械格柵去除大塊的果肉及雜質(zhì),再進(jìn)人隔渣池。隔猹池為兩池串聯(lián),出水自流人集水井內(nèi),經(jīng)泵提升至水力篩,進(jìn)一步去除蘋果籽、蘋果梗等雜質(zhì)后流人調(diào)節(jié)水池。調(diào)節(jié)水池設(shè)有攪拌裝置,廢水經(jīng)均質(zhì)均化后,由水泵定量排人混凝沉淀池,小絮體發(fā)生聚集并沉于池底,上清液自流入內(nèi)循環(huán)(IC)厭氧反應(yīng)器進(jìn)水池內(nèi)。在進(jìn)人IC前廢水COD為3000〜4000mg/L。IC進(jìn)水池為IC厭氧反應(yīng)器的配水池,用于保證進(jìn)水的溫度及營養(yǎng)物質(zhì)。IC厭氧反應(yīng)器為地上鋼制結(jié)構(gòu),其出水自流入沉淀槽內(nèi)。厭氧反應(yīng)產(chǎn)生的沼氣經(jīng)脫硫后排人果渣干燥車間作為燃料。沉淀槽出水排人好氧生化單元,污泥回流至IC厭氧反應(yīng)器內(nèi)。經(jīng)IC厭氧處理后的COD約為150~300mg/L。好氧生化單元分兩段,一段為活性污泥池+中沉池,二段為生物接觸氧化池+二沉池。生化處理出水經(jīng)砂濾后即可滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)—級B排放標(biāo)準(zhǔn)。

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  混凝沉淀及好氧生化剩余污泥均排入污泥儲池,再定量提升至自流罐內(nèi),與PAM充分混合后泵人帶式污泥脫水機(jī)進(jìn)行脫水處理。

  三、主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)

  主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)見表2。

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  四、啟動及運(yùn)行效果

  4.1 IC厭氧反應(yīng)器的啟動

  IC的啟動水源采用廠內(nèi)的過期香精及部分設(shè)備沖洗廢水及少量的生產(chǎn)廢水,調(diào)節(jié)COD濃度約5000mg/L,并適量補(bǔ)充氮、磷等物質(zhì)及微量元素。為保證IC快速啟動,采用來自淀粉行業(yè)的厭氧顆粒污泥,投加量約30t,并補(bǔ)充部分絮狀污泥。厭氧顆粒污泥的技術(shù)指標(biāo)見表3

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  在生產(chǎn)開始前1個月,采用進(jìn)水2h、間歇2h的間歇進(jìn)水模式,以設(shè)計(jì)負(fù)荷的20%作為啟動負(fù)荷,對厭氧反應(yīng)器進(jìn)行啟動。嚴(yán)格控制進(jìn)水溫度為30~35℃,pH值為6.5~7.5,逐步提高負(fù)荷,增加實(shí)際生產(chǎn)廢水。經(jīng)過40天的調(diào)試,IC厭氧反應(yīng)器對COD去除率可達(dá)到80%以上,且通過實(shí)時監(jiān)測出水SS及VFA/ALK等數(shù)據(jù),確認(rèn)IC已基本滿足生產(chǎn)需求,開始正常進(jìn)水。

  4.2 處理效果

  果汁生產(chǎn)周期自當(dāng)年8月至次年1月,約5個月。以11月的運(yùn)行數(shù)據(jù)為例,考察各處理單元對COD等指標(biāo)的處理效果及穩(wěn)定運(yùn)行情況。

  4.2.1 預(yù)處理單元

  調(diào)節(jié)水池之前的隔渣池等前處理設(shè)施主要用于去除廢水中的泥砂等無機(jī)物及大塊的碎蘋果,故對預(yù)處理效果的考察主要指調(diào)節(jié)水池及之后的混凝單元對COD的去除效果(見圖2)。

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  由圖2可見,調(diào)節(jié)水池進(jìn)水COD在2000~10000mg/L范圍內(nèi)波動,但預(yù)處理單元對COD的去除率基本穩(wěn)定在45%~50%,出水SS在300~600mg/L之間波動。

  4.2.2 IC厭氧單元

  IC厭氧反應(yīng)器作為核心單元,其能否穩(wěn)定運(yùn)行直接決定了整體工藝的處理效果。在運(yùn)行過程中嚴(yán)格控制進(jìn)水溫度為30~35PH值為6.5~7.5,并適量投加碳酸氫鈉控制VFA/ALK<0.3,投加尿素和磷酸二銨補(bǔ)充必要的氮、磷等營養(yǎng)元素,處理效果如圖3所示。

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  由圖3可以看出,IC運(yùn)行穩(wěn)定,雖然進(jìn)水COD有一定波動,但I(xiàn)C出水COD基本穩(wěn)定在200~300mg/L,對COD的去除率最高可達(dá)90%以上,出水的SS<400mg/L,基本與進(jìn)水SS濃度相當(dāng)。

  4.2.3 好氧+過濾單元

  由于TC處理出水水質(zhì)較穩(wěn)定,且廢水可生化性也有所改善,故經(jīng)兩級好氧處理后的出水COD可基本穩(wěn)定在60mg/L,再經(jīng)砂濾后可滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。好氧單元對COD的去除率可達(dá)70%以上,具體如圖4所示。

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  4.3 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

  該工程建設(shè)投資為425萬元,占地約2000m2,主要為半地上混凝土結(jié)構(gòu)。運(yùn)行費(fèi)用主要包括電費(fèi)、藥劑費(fèi)及人工費(fèi)。耗電量約2784kW•h/d,電費(fèi)為1.85元/m3。藥劑方面主要用于pH值的調(diào)節(jié)及補(bǔ)充氮、磷等營養(yǎng)素,藥劑費(fèi)為0.96元/m3。IC反應(yīng)器主要在冬季運(yùn)行,需耗用約40t/d的蒸汽用于IC的加熱,運(yùn)行費(fèi)用約0.5元/m3。

  五、結(jié)論

 ?、俨捎肐C一曝氣池一生物接觸氧化工藝處理高濃度果汁生產(chǎn)廢水具有良好的處理效果,預(yù)處理單元COD去除率為50%左右,IC厭氧單元對COD的去除率高達(dá)90%以上,好氧主體工藝采用曝氣池結(jié)合生物接觸氧化工藝,COD去除率達(dá)到70%,出水水質(zhì)可滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)的一級B排放標(biāo)準(zhǔn)。

  ②IC作為核心單元,其穩(wěn)定運(yùn)行是保證系統(tǒng)處理效果的關(guān)鍵,應(yīng)充分重視及發(fā)揮預(yù)處理的作用,嚴(yán)格控制IC進(jìn)水無機(jī)質(zhì)的含量,控制進(jìn)水溫度為30~35℃,VFA/ALK<0.3及pH值為6.5~7.5。

 ?、鄄捎脜捬躅w粒污泥啟動IC厭氧反應(yīng)器,調(diào)試時間大幅縮短,40天即可實(shí)現(xiàn)IC滿負(fù)荷運(yùn)行。( >

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