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污水廠A2/O+MBR工藝

  一、工程概況

  深圳市坂雪崗水質(zhì)凈化廠二期工程屬于觀瀾河流域綜合治理的一部分,是河道斷面水質(zhì)達標的重要保障。項目規(guī)模為12x10 4m3/d,全廠污水處理構筑物區(qū)域采用組合式布置,頂部加蓋覆土建設市政公園,公園面積為1.76xl0 4m2。

  二、設計進、出水水質(zhì)

  水質(zhì)凈化廠出水水質(zhì)執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838—2002)IV類標準(總氮名10mg/L)。設計進、出水水質(zhì)見表1。

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  三、污水處理工藝及流程

  污水廠采用A2/O+MBR工藝,流程見圖1。

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  A2/O+MBR膜工藝(見圖2)以MBR膜池代替?zhèn)鹘y(tǒng)二沉池,減少池容,節(jié)約用地,同時增強抗沖擊負荷能力,減少剩余污泥排放。出水采用負壓抽吸式,污水經(jīng)超濾膜過濾后,出水效果好。

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  四、主要構筑物設計

  4.1 污水處理構筑物(組合體構筑物)

  組合體采用半地下式結構,頂部加蓋建設市政公園,中間層為操作層,下部為水池。分為預處理區(qū)、生化處理區(qū)、附屬區(qū)。預處理區(qū)位于組合體東南側,包括預沉砂池、粗格柵、進水提升栗房、細格柵、曝氣沉砂池、速沉池。生化處理區(qū)位于西南側,包括精細格柵、A2/O生化池、MBR膜池及膜池配套設備間、紫外線消毒池。附屬區(qū)位于北側,包括機修倉庫、展廳、加藥間、鼓風機房、配電間。

  組合體總面積約為1.76hm2,長度為218m,寬度為62.2~90m,總體積約為29.7x10 4m3,組合體上蓋公園距地面高度為15.7~16.5m,覆土厚度為1.5m。水力高程見圖3。

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 ?、兕A沉砂池

  預沉砂池設計水深為4.50m,設計停留時間為10min。設移動抓斗式除砂機一臺,定期去除底部泥砂,功率為6.05kW。

  ②粗格柵及提升泵房

  設置鋼絲繩牽引格柵清污機粗格柵2臺,柵條間距為20mm,過柵流速為0.8m/S,柵寬為2m,電機功率為2.6kW,配套設置皮帶輸送機2套,寬度為500mm,電機功率為3.0kW。提升泵房設置潛水提升泵4臺(3用1備),單臺流量為2170m3/h,揚程為13.50m,電機功率為125kW。

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  設置進口內(nèi)進流非金屬板式細格柵4臺,柵條間距為5mm,設計過柵流速為0.9m/S,柵寬為1.6m,電機功率為1.1kW,配套設置柵渣輸送溜槽。

  曝氣沉砂池分2格,水力停留時間為10min,設置橋式吸砂機4臺,氣水比為0.2,設置3臺(2用1備)羅茨鼓風機曝氣,單臺風量為12.5m3/min,電機功率為18.5kW。

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  速沉池分8格,可獨立運行,停留時間為50min,設計表面負荷為4.4m3/(m2.h)。速沉池設置8臺鏈條式刮泥機,長為23.6m,寬為6m,電機功率為0.37kW,設置污泥杲3臺(2用1備),單臺流量為43.2m3/h,揚程為20m,功率為3.0kW。

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  細格柵間共設進口內(nèi)進流非金屬板式精細格柵6臺(4用2備),孔徑為1mm,最大過水量為1625m3/h,電機功率為1.5kW。

 ?、轆2/O生化池

  生化池2組,單組設計規(guī)模為6xl04m3Al。單池有效容積為27075m3,有效水深為7.10m,總HRT為10.83h,其中厭氧區(qū)1.33h、缺氧區(qū)3.7h、好氧區(qū)5.8h,容積負荷為0.474kgBOD5/(m3.d),污泥負荷為0.06kgBOD5/(kgMLSS.d),實際運行混合液MLSS為8g/L,泥齡為19.3d,好氧區(qū)-缺氧區(qū)回流比為200%-300%,缺氧區(qū)-厭氧區(qū)回流比為100%~200%。厭氧區(qū)設潛水推流器4臺,P=5.7kW,0=2500mm,缺氧區(qū)設水推流器12臺,P=5.7kW,Z)=2500mm。好氧區(qū)設板式曝氣器,并設置精確曝氣系統(tǒng),最大氣水比為5.8:1。

 ?、進BR膜池及配套設備間

  膜池共18格,可獨立運行,MBR膜孔徑為0.2pm,采用外壓式中空纖維中襯膜,平均通量為15.78L/(h.m2),共安裝MBR膜組件180套,配套產(chǎn)水泵19臺,配套反洗泵2臺(1用1備),單臺功率為18.5kW,另配套有空氣壓縮系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)等。

 ?、嘧贤饩€消毒

  紫外線消毒池采用開放渠道式,設置低壓高強型燈管408根,紫外燈管與水流方向平行排列,設計進水懸浮物為10mg/L,出水糞大腸菌群控制目標備1000個/L,光波最低穿透率為65%,紫外劑量為31.91mJ/cm2。

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  在每條MBR膜池進水渠設化學除磷PAC藥劑投加點一個,設計最大投加量為90mg/L(10%PAC原液);為確??偟_標,在每組缺氧區(qū)人口處設置乙酸鈉備用投加點,乙酸鈉采用成品原液,投加量為40.0mg/L。投加泵采用計量泵。

  4.2 污泥脫水系統(tǒng)

  污泥處理系統(tǒng)流程:貯泥+機械濃縮機+調(diào)理+板框壓濾。設計干污泥量為18tDS/d,進泥含水率為99%,深度脫水后泥餅含水率為50%。貯泥池有效水深為4.30m,貯泥時間為1.8h。共設置2臺疊螺濃縮機,Q=150m3/h,設計出泥含水率為94%。調(diào)理池設計泥有效水深為4.2m,污泥調(diào)理時間為3.3h。調(diào)理池投加石灰、PAC,其中石灰投加量為0.1t/tDS,PAC投加量為0.05t/tDS。板框壓濾機2臺,單臺處理能力為9tDS/d。

  4.3 生物除臭

  全廠采用全密封生物除臭,共設3套除臭裝置,分別為預處理區(qū)1#除臭系統(tǒng),設計風量為80000m3/h,生化區(qū)2#除臭系統(tǒng),設計風量為80000m3/h,污泥區(qū)3#除臭系統(tǒng),設計風量為80000m3/h。臭氣經(jīng)處理后,排放至地面15m以上。

  4.4 通風設計

  本項目池體部分為半地下式,四周為開敞布置,可實現(xiàn)自然通風。建(構)筑物鼓風機房、加藥間、配電間、儀表小屋、附屬機修倉庫及綜合樓化驗室等功能用房或輔助生產(chǎn)設施在布置窗自然通風的同時,布置側墻式軸流風機進行機械通風,1h換氣8~10次。其中需散熱量較大或功率較大的鼓風機房、配電間等采用12次/h換氣次數(shù)。

  五、設計特色

  ①廠區(qū)整體加蓋作為市政公園,上蓋覆土厚度約為1.5m。上蓋結構采用鋼筋混凝土框架結構,其柱網(wǎng)的布置既不能影響下部污水處理構筑物正常使用,又能滿足上蓋結構體系的經(jīng)濟性和安全性的要求。綜合傳統(tǒng)地面式污水廠及全地下式污水廠的優(yōu)點,環(huán)境優(yōu)美,運行管理方便。

 ?、诠こ陶w用地僅為3.74hm2,噸水占地0.31m2/m3,采用組合式污水處理工藝,水處理構筑物組合成一體,采用渠道配水,水頭損失小,廠區(qū)生產(chǎn)管線少,節(jié)約了投資及運營成本。

 ?、鄄捎昧诉M口高效節(jié)能型水泵及風機、好氧段精確曝氣、大葉輪水下推進器代替潛水攪拌器等多項節(jié)能措施,單位電耗為0.27kW.h/m3,國內(nèi)同行平均能耗指標為0.28〜0.32kW.h/m3。

  ④本項目脫水設備的沖洗水、廠區(qū)綠化用水、沖洗道路用水、生物除臭噴淋等用水均采用廠區(qū)處理后的尾水,單位水耗僅為0.00007m3/m3,處于節(jié)水領先水平。

  六、運行效果及成本分析

  6.1 運行效果

  二期工程自調(diào)試運行以來出水水質(zhì)穩(wěn)定,全面優(yōu)于目標要求。實際進、出水水質(zhì)見表2。

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  6.2 成本分析

  工程總投資為4.43億元,其中第一部分工程費用為3.81億元,工程建設成本為3692元/m3。污水處理經(jīng)營成本為0.73元/m3,其中電費為0.27元/m3(電耗為0.27kW.h/m3),藥劑費為0.098元/m3,維修、人工以及其他成本為0.362元/m3。

  七、問題與討論

 ?、費BR工藝具有占地省、出水水質(zhì)好等優(yōu)點,但其運行成本比相同條件下常規(guī)處理工藝高。

  ②膜污染速度與MBR膜池污泥濃度、曝氣量、出水方式、清洗方式等密切相關,經(jīng)過一段時間的運行調(diào)試,MBR膜池污泥MLSS穩(wěn)定在10g/L,出水采用出9min、停1min的運行方式,氣水比為7:1,運行穩(wěn)定,出水優(yōu)良。

 ?、郾卷椖恳蠹S大腸菌群數(shù)≤1000個/L,消毒工藝采用紫外線消毒+次氯酸鈉消毒工藝。實際運行結果表明,由于MBR工藝出水水質(zhì)優(yōu)良,不投加次氯酸鈉僅采用紫外線消毒即可滿足要求。

 ?、苓\行以來,MBR膜池溶解氧濃度可以達到7~8mg/L,出水NH3-N穩(wěn)定在0.025mg/L以下,對NH3-N的去除率高是該工藝的優(yōu)勢。

 ?、莩鏊甌N約為9mg/L,并隨進水水質(zhì)變化有所波動,MBR工藝好氧區(qū)污泥回流對缺氧段存在一的定的沖擊,TN指標的控制是該工藝的關鍵。( >

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