煤化工的煤氣洗滌和凈化等過程耗水量大,產(chǎn)生的廢水污染物成分復(fù)雜且濃度高。我國煤化工產(chǎn)業(yè)多分布在內(nèi)蒙古、山西和新疆等生態(tài)環(huán)境脆弱且缺水的地區(qū),使得煤化工廢水的高效處理及回用成為煤化工產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。煤化工廢水中的絕大多數(shù)污染物是在生化處理工段被去除的,由于進(jìn)入生化處理設(shè)施的水質(zhì)、水量波動(dòng)及工況改變常造成出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo),以及生化處理系統(tǒng)本身的不穩(wěn)定性,導(dǎo)致煤化工廢水處理項(xiàng)目難以長周期穩(wěn)定運(yùn)行。
福建福州市某煤制合成氨工廠,采用3臺(tái)航天爐,年產(chǎn)合成氨30萬t,副產(chǎn)氫氣75000m3/h。2017年6月該合成氨廠開車運(yùn)行,2017年11月14日生化系統(tǒng)癱瘓,導(dǎo)致廢水處理異常,不能達(dá)標(biāo)排放。氨氮去除率由90%下降到50%,A池表面漂浮大量解絮污泥,O池表面漂浮大量泡沫,污泥呈現(xiàn)灰白色,并伴有臭雞蛋味及腐爛洋蔥味,判斷系統(tǒng)細(xì)菌死亡。工廠將廢水切入事故池(設(shè)計(jì)容量為9600m3,水力停留時(shí)間為48h),事故池高位報(bào)警后,無法再緩存更多廢水,導(dǎo)致全廠停車。為此,該廠對導(dǎo)致煤化工廢水生化系統(tǒng)細(xì)菌死亡原因進(jìn)行了分析并采取了相應(yīng)對策,使廢水處理裝置恢復(fù)了正常運(yùn)行。
一、廢水處理工藝流程
該合成氨工廠廢水處理單元設(shè)計(jì)規(guī)模為190m3/h,廢水回用率為65%,剩余35%排污廢水送至開發(fā)區(qū)綜合污水處理廠。需生化處理的廢水 >
二、事故原因分析
影響生化系統(tǒng)的因素通常包含如下幾個(gè)方面:
溫度:A/O系統(tǒng)的溫度宜維持在20℃~35℃,過高或過低都會(huì)降低生化處理效果。
pH值:A/O系統(tǒng)pH通常控制在7~9。當(dāng)pH值小于6.5時(shí),霉菌大量繁殖,破壞活性污泥的結(jié)構(gòu),造成污泥膨脹;當(dāng)pH值大于9時(shí),細(xì)菌代謝緩慢。
溶解氧含量(DO):DO濃度與活性污泥的工作狀況關(guān)系密切,好氧池中的DO質(zhì)量濃度通常在2mg/L~4mg/L,厭氧池中的DO質(zhì)量濃度應(yīng)小于0.2mg/L。
處理負(fù)荷量:廢水中氨氮和COD含量超出設(shè)計(jì)指標(biāo)或波動(dòng)較大,會(huì)對生化處理系統(tǒng)造成沖擊。
營養(yǎng)物質(zhì)配比:根據(jù)微生物細(xì)胞體的化學(xué)成分,通常好氧微生物C元素、N元素、P元素質(zhì)量比應(yīng)為100:5:1,厭氧微生物C元素、N元素、P元素質(zhì)量比應(yīng)為200:5:1。工業(yè)廢水往往不能滿足營養(yǎng)配比,需根據(jù)廢水中缺乏的營養(yǎng)素加以補(bǔ)充。
有毒物質(zhì):有毒物質(zhì)對微生物的主要影響是破壞細(xì)菌細(xì)胞的構(gòu)造物質(zhì)和酶系統(tǒng),使細(xì)菌由于失去活性而不能正常生長繁殖,甚至直接被毒傷、毒死。有毒物質(zhì)包括砷、鎘等重金屬和酚、氰、醛等有機(jī)物。
雜質(zhì):廢水的懸浮顆粒物含量過高或硬度過高,都會(huì)影響微生物的活性。
根據(jù)以上因素對此次事故進(jìn)行了排查分析。福州處在中國南方地區(qū),氣候溫暖,廢水不存在溫度過低的情況。廢水處理裝置前設(shè)有冷卻塔,用于氣溫較高時(shí)對廢水降溫,現(xiàn)場不定期測水溫,能保證廢水在生化處理池的溫度在合理范圍。現(xiàn)場采用在線pH計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)測并控制pH值在適宜范圍。開車以來,生化系統(tǒng)來水中的砷、鎘等重金屬,HCN等有機(jī)毒物和固體懸浮顆粒物含量都達(dá)標(biāo),硬度也在控制范圍內(nèi)。因此,排除水溫、pH、有毒物、雜質(zhì)和硬度的影響,以下從DO含量、NH3-N和COD濃度、營養(yǎng)物質(zhì)配比幾方面進(jìn)行分析。
2.1DO含量
該廠對2個(gè)好氧池的DO進(jìn)行了在線監(jiān)控,好氧池DO數(shù)據(jù)曲線見圖2。2個(gè)好氧池中的DO質(zhì)量濃度長期高于上限4mg/L。事故當(dāng)天好氧池的上清液水質(zhì)渾濁,污泥發(fā)白。因此,判定DO過高是導(dǎo)致此次事故的一個(gè)原因。
2.2NH3-N和COD濃度
該廠設(shè)計(jì)指標(biāo)中規(guī)定生化系統(tǒng)來水中NH3-N質(zhì)量濃度應(yīng)小于200mg/L,COD質(zhì)量濃度應(yīng)小于800mg/L,NH3-N和COD含量過高會(huì)對生化系統(tǒng)造成沖擊。NH4+是厭氧硝化的緩沖劑,但濃度過高會(huì)對厭氧反硝化產(chǎn)生毒害作用,當(dāng)NH4+質(zhì)量濃度超過200mg/L時(shí),反硝化過程受到抑制。另外,有機(jī)負(fù)荷增加也會(huì)降低生化系統(tǒng)中廢水處理的程度。該廠廢水處理裝置來水中NH3-N和COD監(jiān)測數(shù)據(jù)見圖3。由圖3可知,廢水處理單元的來水中COD含量超標(biāo)的情況較少,而NH3-N的含量在2017年10月后超標(biāo)的情況較多,且在10月份波動(dòng)大。
來水中的NH3-N主要來自煤氣化單元的廢水,氣化廢水中NH3-N主要來自氣化爐中高溫高壓時(shí)有氮元素參與的反應(yīng)。根據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道,輸送氣中的N2,保護(hù)氣中的N2,以及氣化劑中的N2都會(huì)參與生成NH3的反應(yīng),氣化中的O/C和停留時(shí)間增加,有利于減少NH3和HCN的生成,而氣化負(fù)荷的增加,會(huì)促進(jìn)NH3的生成。另外,回流至氣化單元洗滌合成氣的CO變換冷凝液含有高濃度的NH3,該冷凝液在氣化單元的循環(huán)會(huì)促使NH3在灰水中的富集。因此NH3-N的含量長期超標(biāo)和波動(dòng)對生化系統(tǒng)會(huì)造成不利影響,這是導(dǎo)致此次事故的又一原因。
對氣化單元可能影響外排灰水中NH3-N濃度的因素進(jìn)行了分析。工廠開車后,氣化單元運(yùn)行負(fù)荷如表1所示。高壓和低壓冷凝液中NH3-N的含量從2017年10月4日開始取樣分析,氣化灰水中的NH3-N從開車運(yùn)行以來每天離線分析一次,截至2017年11月20日,總共更換過4次煤。氣化單元外排灰水中NH3濃度與變換冷凝液中NH3濃度如圖4所示。氣化爐的開停狀況會(huì)影響氣化總負(fù)荷,不同批次的煤由于灰熔融性溫度不同等原因也會(huì)影響氣化的操作條件,從而影響氣化灰水中NH3-N的含量。從圖4可看出,2017年10月9日前,在煤種更換和氣化爐開啟或停車時(shí),氣化灰水中NH3-N的含量沒有出現(xiàn)明顯波動(dòng),說明氣化爐的開停情況和不同煤種對灰水中NH3含量的影響較小,不會(huì)造成巨大的沖擊。從10月4日到事故前,低壓冷凝液中NH3-N的含量比較穩(wěn)定,高壓冷凝液中NH3-N的含量波動(dòng)大。由于高壓冷凝液不經(jīng)過處理直接到氣化單元的合成氣洗滌塔用于洗滌合成氣,當(dāng)高壓冷凝液中NH3-N波動(dòng)時(shí),氣化灰水中的NH3-N含量也受到較大的沖擊。
2.3營養(yǎng)物質(zhì)配比
在事故發(fā)生前,該廠沒有對生化系統(tǒng)的P含量進(jìn)行檢測,只有C和N的值,該廠檢測的二級(jí)O池中C/N值情況見圖5。由圖5可知,二級(jí)O池的C/N其值長期低于標(biāo)準(zhǔn)。C源不足對微生物的正常代謝不利,這是造成菌群脆弱的重要原因。
三、應(yīng)對措施
事故發(fā)生后,現(xiàn)場立即停止進(jìn)水,通過減小曝氣量,降低O池DO含量,并投加新鮮甲醇補(bǔ)充C源,引進(jìn)并投放周邊市政污泥,使該廠生化系統(tǒng)盡快恢復(fù)活性。采取該措施一周后,廢水處理裝置恢復(fù)正常運(yùn)行。
為防止此類事故再次發(fā)生,現(xiàn)場對來水增加了監(jiān)測頻次,廢水處理裝置對于來水波動(dòng)能更及時(shí)的響應(yīng)。同時(shí)監(jiān)測好氧池中C、N、P的含量,當(dāng)其中某種營養(yǎng)素缺乏時(shí),及時(shí)補(bǔ)充,防止?fàn)I養(yǎng)不均衡導(dǎo)致的菌群脆弱。
四、結(jié)語
根據(jù)排查和分析的結(jié)果,好氧池的溶解氧濃度過高,碳源不足,以及生化系統(tǒng)來水的NH3-N含量超標(biāo),是導(dǎo)致細(xì)菌死亡的主要原因。O池溶解氧過高時(shí),應(yīng)減小曝氣量。需關(guān)注營養(yǎng)素平衡,當(dāng)C和P不足時(shí),應(yīng)投加相應(yīng)的營養(yǎng)物進(jìn)行補(bǔ)充。
廢水中的NH3-N濃度與氣化外排灰水中NH3-N的濃度有直接關(guān)系,CO變換的高壓冷凝液中的NH3-N濃度對外排灰水的NH3-N含量有較大影響。根據(jù)設(shè)計(jì),當(dāng)高壓冷凝液中的NH3-N的質(zhì)量濃度低于500mg/L時(shí),高壓冷凝液全部回到氣化單元合成氣洗滌塔,當(dāng)NH3-N的質(zhì)量濃度高于500mg/L時(shí),常閉的旁路開啟,當(dāng)外排灰水中NH3-N含量過高或高壓冷凝液中的NH3-N濃度波動(dòng)較大時(shí),應(yīng)加大高壓冷凝液的排污量或完全排污至園區(qū)統(tǒng)一的污水處理廠,以減少對氣化單元的沖擊。( >
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