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農(nóng)藥污水處理水解酸化-接觸氧化工藝

 安徽某農(nóng)藥企業(yè)污水站工程設(shè)計規(guī)模為1500t/d,項目于2010年9月開工建設(shè),2012年10月正式運行并通過了環(huán)境保護驗收,實際處理水量為1000~1200t/d。廠區(qū)原水經(jīng)MVR脫鹽、脫氨塔脫氨、鐵碳芬頓等預(yù)處理工藝后配水,再進入生化系統(tǒng)處理,生化進水水質(zhì)主要由多菌靈廢水決定。多菌靈廢水一般含有鄰苯二胺、甲醇、氰化物、硫氰化物、氯化鈣和氯化銨等主要成分,屬于高濃度、高氨氮、高鹽分、難降解的有機廢水。多菌靈是一種高效、低毒、廣譜類殺菌劑,廢水中殘留的多菌靈成分能殺死生化系統(tǒng)的生物菌,生化系統(tǒng)處理效果差。

  生化段工藝由“水解酸化池+接觸氧化池”組成,自投產(chǎn)運行以來,生化出水指標(biāo)執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)的一級標(biāo)準(zhǔn)。運行初期效果較好,主要指標(biāo)達到設(shè)計要求。2018年3月份以來,出現(xiàn)了進水生化性低,厭氧段無泥以及好氧段污泥老化等問題。

  本次技術(shù)升級改造過程中,全面核實現(xiàn)有處理設(shè)施的能力,采用技術(shù)可行的改造方案。通過改變生化配水配比、補充活性污泥、投加營養(yǎng)源以及控制回流比等技術(shù)措施,使進水負荷滿足生化要求、增加厭氧池和好氧池的活性污泥濃度、控制好氧池的溶解氧量,從而控制生化出水達到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)一級標(biāo)準(zhǔn)。

  一、項目概況

  1.1 進出水水質(zhì)

  設(shè)計與實際進水水質(zhì)、出水水質(zhì)見表1。由表1可知,進水水質(zhì)指標(biāo)COD和氨氮波動較大,偏離設(shè)計進水水質(zhì)要求,同時根據(jù)物化出水的B/C比值穩(wěn)定在0.16左右,進水水質(zhì)的可生化性能較低。

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  1.2 工藝流程

  企業(yè)污水站采用“水解酸化+接觸氧化”工藝,污水經(jīng)過三效蒸發(fā)、pH值調(diào)節(jié)池、鐵碳-芬頓、pH值調(diào)節(jié)池、沉淀池、脫氨塔、斜板沉淀池、生化調(diào)節(jié)池、水解酸化池、接觸氧化池、二沉池處理后達到污水綜合排放一級標(biāo)準(zhǔn),在經(jīng)過以砂濾、臭氧池、MBR工藝為主的深度處理后可控制達到GB18918-2002規(guī)定的一級B排放標(biāo)準(zhǔn),最終排入長江。工藝流程見圖1。

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  1.3 現(xiàn)存問題

  1.3.1 進水生化性低

  原水組成含有殺菌劑多菌靈成分,現(xiàn)有的高級氧化措施“鐵碳-芬頓”對該類廢水的生化性無較大改善,殘留的多菌靈成分及廢水較低的生化性使得生化系統(tǒng)菌種的生長繁殖受到抑制。

  1.3.2 厭氧段無泥

  除進水存在生物毒性因素外,現(xiàn)有的運行方式無法抑制厭氧段污泥損失,導(dǎo)致在補泥后一段時間,厭氧池污泥濃度不斷降低。

  1.3.3 好氧段污泥老化

  好氧污泥濃度約為3000mg/L,但SV30僅為12%左右。進水生化性較低導(dǎo)致污泥長期處于低營養(yǎng)狀態(tài),過度曝氣以及未排泥導(dǎo)致污泥自身氧化,大多為無機質(zhì)成分。因而好氧段的COD去除率長時間處于較低值,且暴露的問題隨時間逐漸惡化。

  1.3.4 二沉池飄泥且池壁藻類過度生長

  好氧污泥細碎,無機質(zhì)含量高,且曝氣量較大,致使二沉池出水部分時間飄泥。生化出水中氮磷元素豐富,且調(diào)試期間氣溫較高,適合藻類生長。

  二、升級改造措施

  2.1 生化配水工段

  將生化配水段的COD控制在300mg/L左右,同時通過在配水池中投加甲醇,逐步提高進水負荷。

  2.2 厭氧段

  (1)補充厭氧段污泥濃度至2000mg/L以上,根據(jù)厭氧池體積(3300m3)計算,根據(jù)現(xiàn)有污泥濃度,共計投加濃縮污泥44t(含水率85%)。污泥投加后,每日于厭氧池1#中投加葡萄糖(25kg)1包。

  (2)調(diào)整潛水?dāng)嚢杵鞯木唧w開關(guān)分配時間為開2h關(guān)2h,保證生化進水與活性污泥混合速率均勻,從而避免造成污泥不積沉的現(xiàn)象,同時又不能使活性污泥大量流失。

  (3)更換厭氧池4#至厭氧池1#的回流泵,使回流流量應(yīng)大于兩倍進水流量,便于調(diào)節(jié),保證厭氧池體內(nèi)的污泥濃度達到定值,同時保持厭氧回流泵按回流比100%常開,根據(jù)實際運行效果調(diào)整開關(guān)時間及回流大小,避免潛水?dāng)嚢杵麝P(guān)閉時出現(xiàn)回流清水的現(xiàn)象。

  (4)關(guān)閉二沉池至厭氧池1#的污泥回流泵。

  2.3 兼氧段

  (1)保持兼氧段潛水?dāng)嚢杵鞒i_。因升級改造前兼氧池污泥濃度較高,池底部分區(qū)域底泥淤積嚴重,在厭氧產(chǎn)氣過程中導(dǎo)致底泥成塊上浮,進一步通過高壓氣槍沖擊或調(diào)整潛水?dāng)嚢杵鞲叨取⒎较蚪鉀Q此現(xiàn)象。

  (2)調(diào)整好氧池4#至兼氧池1#的混合液回流比至100%,避免在厭氧池中投加的過多碳源因好氧段污泥活性較低而難以降解,造成生化出水COD升高。

  (3)開啟好氧池6#至兼氧池1#的混合液回流泵2h,通過短時間回流的較大流量,將污泥推送至下一工段,從而解決兼氧池污泥囤積,污泥難以正?;氐胶醚醭氐默F(xiàn)象。

  2.4 好氧段

  (1)補充好氧段活性污泥1000mg/L,根據(jù)好氧池池體體積(4950m3)計算,根據(jù)現(xiàn)有污泥濃度,共計投加濃縮污泥33t(含水率85%)。污泥投加后,每日于好氧池1#中投加葡萄糖(25kg)2包。

  (2)風(fēng)機安裝變頻,控制好氧段的溶解氧在2~4mg/L。升級改造前較長時間的過度曝氣極大的影響了污泥活性,進一步加劇污泥老化,通過對風(fēng)機安裝變頻可控制好氧段的溶解氧量,同時起到節(jié)約能耗的作用。

  (3)檢測好氧段污泥濃度,觀察并記錄污泥SV30情況。2.5二沉池(1)持續(xù)投加營養(yǎng)進行污泥復(fù)壯,調(diào)整外回流比至150%。(2)人工定期清理二沉池池壁的綠藻。

  三、運行結(jié)果分析

  3.1 運行管理注意事項

  (1)為保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,需要保證每天正常投加甲醇、葡萄糖等藥劑。

  (2)注意觀察潛水?dāng)嚢杵鞯墓ぷ鲿r長、工作電流等情況,注意好氧池的的水面曝氣量大小,分析潛水?dāng)嚢杵?、曝氣管道以及曝氣頭的工作狀態(tài),發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞需及時維修。

  (3)密切關(guān)注各池體內(nèi)的污泥濃度,防止大量堆積或者流失嚴重現(xiàn)象。

  (4)安排污水站化驗員定點取樣,降低因取樣地點不一導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異性較大的可能,定期檢測數(shù)據(jù),分析數(shù)據(jù)進而確定生化系統(tǒng)整體運行狀態(tài)。

  3.2 運行效果

  污水站升級改造于2018年10月完成。經(jīng)運行調(diào)試后,出水的各項水質(zhì)指標(biāo)均能達到污水綜合排放一級標(biāo)準(zhǔn)。生化池污泥濃度得到有效控制,好氧池SV30值穩(wěn)定在25%左右,厭氧段無泥和好氧段污泥老化等問題均得到有效解決。

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  COD處理運行效果如圖2所示,生化池經(jīng)技術(shù)改造后,COD去除效果明顯。運行調(diào)試完成后,進水COD值在240~300之間,出水COD值穩(wěn)定100mg/L以下,COD去除率約為33%。

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  氨氮處理運行效果如圖3所示,經(jīng)投加活性污泥后,好氧段活性污泥濃度趨于穩(wěn)定,硝化作用強烈,出水氨氮穩(wěn)定在1mg/L以下。經(jīng)改造后,好氧池溶氧量達到微生物硝化反應(yīng)所需的溶解氧濃度,運行調(diào)試階段氣溫較高,微生物代謝活躍,使得催化硝化反應(yīng)的酶含量增加。

  四、結(jié)論

  在污水站升級改造工程中采取了以下措施:改變生化配水配比,使進水負荷滿足生化要求;補充活性污泥,保證厭氧池和好氧池的活性污泥濃度;投加營養(yǎng)源,使污泥復(fù)壯;控制回流比,避免污泥堆積或流失現(xiàn)象;控制好氧池的溶解氧量,避免污泥老化。該工藝經(jīng)改造運行后,生化出水各項指標(biāo)均能控制達到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)一級標(biāo)準(zhǔn),為農(nóng)藥企業(yè)污水站的升級改造及運行管理提供借鑒。

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